近日,在朱集东矿1262(1)地面钻场,淮河能源控股集团地质勘探工程分公司施工的“S”型地面水平卸压瓦斯抽采井成功完井,钻孔终孔深度达1542.66米。这是淮南矿区首个自主完成的地面水平卸压瓦斯抽采井,标志着勘探公司地面水平卸压瓦斯施工技术实现历史性突破,推动卸压瓦斯地面井抽采模式由直井“点状”抽采,向水平井“线性”抽采跨越。
据悉,淮南矿区深部煤层普遍存在低透气性、高瓦斯压力等地质特征,传统地面卸压瓦斯直井仅能实现“点状”抽采,存在连续性不足、覆盖范围有限等问题,制约了瓦斯治理效果。针对这一难题,勘探公司围绕朱集东矿1262(1)工作面瓦斯治理需要,创新应用“S”型地面卸压瓦斯抽采井技术,既可以抽采13煤卸压瓦斯,又能替代井下11煤顶板走向定向卸压瓦斯抽采钻孔。
为确保“S”型试验井顺利开钻,勘探公司与朱集东矿密切配合,根据地质条件、地面构筑物分布和现有钻井情况,精准制定专项施工方案和安全技术措施。针对地质条件复杂、地层破碎易坍塌等情况,勘探公司组建技术攻关小组,运用随钻测量技术,精准调控井眼轨迹,同时采用优质泥浆护壁、定向钻进、大泵量施工、粗径钻具保径等成套工艺,逐一攻克核心技术难题。
勘探公司有关负责人表示,这口“S”型试验井成功应用后,瓦斯抽采覆盖范围和抽采量实现成倍增长,单口井可替代3口传统直井,节约钻井成本约600万元。同时,因用地更少、设备搬迁次数减少,可缩短工期12天。借助近水平段坡度优势,钻孔积水能够快速排出,有效解决了积水影响抽采效率的问题,实现瓦斯连续高效抽采,还能减少井下钻孔工作量,降低井下工作面瓦斯浓度。
(记者 张昌涛 通讯员 李淑洁)


